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三铝,在精益管理中改变
本报讯(通讯员 高和飞)“观念不对,努力白费。”这是东方希望三门峡铝业员工广泛传诵并认同的观点。最近,在精益化管理思想的指导下,三门峡铝业发生了巨大的变化。
“沉降又跑浑啦!”这是以前在三铝经常听到的一句话。“沉降”是指沉降车间,“跑浑”是指沉降槽已经没有清液层。这也就意味着,沉降车间在整个氧化铝生产流程中,所担负的实现液固分离的使命无法完成。这一事件对氧化铝生产企业来说,属于一起特大生产事故。是什么原因呢?是“技术力量太薄弱?”是“矿石存在问题?”是“深锥高效沉降槽设计有问题?”还是“管理太松散?”怎么办?大家都在思考。
尽管大家都非常希望不出事故,但无数个不眠之夜,无数次讨论分析,却并未能扭转局势。这时,公司组织学习了董事长提出的“观念是第一生产力”、“我们是英雄的后代”的观点,随之又开展了《丰田生产方式》,“7S”管理等先进的生产方式和管理方法。大家开始从周围的环境和生产现场整理、整顿开始,沉降车间也提出要让周围环境“三天一小变,七天一大变”以及“文明生产”等口号,几天下来,周围的环境发生了明显变化,大家心里乐了。不知不觉中,大家从强制打扫环境的被动心理,开始转变为自觉维护环境的积极行为。大家都说:“现在干着轻松,看着舒服”,所以,大家很自然地把“文明生产”和“7S”管理相关内容结合了起来。
同时,公司又相继提出“没有办法是无能,没想办法是失职”、“困难和问题就是管理人员的饭碗”、“正常不等于合理”等观念。沉降车间结合生产实际情况,反思自己,并要求车间所有人员,遇到问题和困难,积极应对,主动想办法。从而调动了员工的积极性和责任心,发挥了员工的主观能动性!并将“离开现场不谈管理,办公室是官僚主义的温床”观念,灌输进每位管理人员的脑海中,要求大家做“长腿”管理者。对沉降槽情况进行及时监控,及时根据实际情况采取措施,并进行调整。一天过去了,两天过去了,三天——“沉降槽出现清液层了!”这对整个车间、整个厂是一个喜讯。大家在怀疑和担心中观察沉降槽这种情况能维持多久,一周过去了、两周过去了。沉降槽的清夜层达到了7—8米!由于沉降车间的所产精液指标好,分解车间传来喜讯,“分解槽已经全为一级品!”这个消息让三铝的每位员工兴奋不已!
全新的观念让沉降车间终于走出了怪圈,同时,车间外排付损、絮凝剂消耗量和精液浮游物指标等,远远低于设计指标。三铝员工正在新观念的指导下,向全新的目标迈进!
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